日前,采油二廠首次對側(cè)向進油大排量抽稠泵進行技術(shù)改造,經(jīng)在塔河油田TH12107井、T738井的現(xiàn)場試驗獲得成功。
隨著塔河油田的不斷深入開發(fā),地層能量逐步下降,老油井逐漸步入二次采油階段。目前,該廠現(xiàn)有機采油井共計256口,占全廠采油井數(shù)的59.5%,其中有桿泵159口,電泵井97口,日產(chǎn)油5444.4噸,占全廠總產(chǎn)量的59.8%,平均日產(chǎn)油25.3噸。過去,深抽抗稠油電泵由于受稠油、電纜質(zhì)量、摻稀不穩(wěn)等多因素影響,躺停井現(xiàn)象頻繁,產(chǎn)量和成本壓力增大,急切需要引進抗稠油、排量大且易于管理的新式泵型滿足生產(chǎn)需求。以往,一部分替代深抽電泵進行生產(chǎn),但在前期應用過程中,常規(guī)抽稠泵排量受限,螺桿泵下深滿足不了摻稀拐點的要求,應用范圍有限,接力舉升普遍存在生產(chǎn)運行壽命短的問題等,均無法大規(guī)模推廣。因此,該廠技術(shù)人員經(jīng)過潛心研究,在原有70/44抽稠泵工作原理基礎(chǔ)上,對改進研制70/32側(cè)向大進油大排量抽稠泵進行了技改攻關(guān)。
側(cè)向進油大排量抽稠泵主要由上泵筒、上柱塞、下泵筒、下柱塞、進油接頭、進、出油閥、抽油桿接頭等組成。該項技改是在原有70/44抽稠泵原理的基礎(chǔ)上進行了三大改進:一是在原有70/44泵基礎(chǔ)上縮小下柱塞截面積,下柱塞截面積由44 平方毫米改為32 平方毫米,一方面增大了泵排量,泵排量系數(shù)由70/44的3.35上升到4.37,另一方面下柱塞改成實心柱塞,可配合加重桿柱,改善柱塞在泵筒的工作狀況,同時也可補償小柱塞直徑縮小,液壓反饋力的減少帶來的下行力不足;二是改變進油閥位置,進油閥設置在上泵筒下部偏心閥罩中,縮短了進油路程,減少了進油液流阻力,避免下行時液柱摩擦產(chǎn)生的阻力導致的光桿滯后、泄壓泵節(jié)流壓力損失大等問題;三是增大泵間隙,泵間隙由2.5級改進為5級,可降低抽油機懸點載荷,同時減小泵筒和柱塞之間的摩擦力,降低下行阻力。
該泵改進后既保留了液力反饋泵的優(yōu)點,又提高了泵的充滿系數(shù),更宜于抽吸超稠油生產(chǎn)。自10月初經(jīng)在TH12107井、T738井現(xiàn)場進行試驗,日產(chǎn)混合液71.7噸,泵掛深度2600米,排量較常規(guī)70/44抽稠泵相比提升了49%,最大排量達139.8方/天,下深可達2600米,可滿足塔河油田大部分超稠油區(qū)塊的舉升,更適合超稠油區(qū)塊深抽工藝要求。同時,可完全代替80/2800及以下等級電泵生產(chǎn)。目前,該廠正在推廣應用改進后側(cè)向進油大排量抽稠泵。
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