截至7月底,攀鋼集團(tuán)研究院與有關(guān)單位聯(lián)手,瞄準(zhǔn)釩鈦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸,組織優(yōu)勢科技資源,努力尋求重點(diǎn)技術(shù)突破,一批釩鈦綜合利用項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)取得顯著進(jìn)展。 據(jù)介紹,1~7月,該院在鈦研發(fā)領(lǐng)域成果喜人,在從高爐渣中取鈦的攀鋼高爐渣高溫碳化中試線上共冶煉高爐渣40爐,入爐高爐渣500余噸,最多連續(xù)試驗(yàn)12爐,完成了還原劑的加入制度的研究、冶煉配電制度的研究、電極種類的試驗(yàn)、破磨系統(tǒng)試驗(yàn)等研究工作,碳化渣中鈦的碳化率最高達(dá)89.7%,超過85%的設(shè)計(jì)指標(biāo)。在高爐渣低溫氯化中試線上,課題組實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定控制反應(yīng)溫度和連續(xù)進(jìn)料連續(xù)出渣,平均氯化率達(dá)到83%。在高品質(zhì)富鈦料中試線進(jìn)行了三輪氧化還原系統(tǒng)條件試驗(yàn),系統(tǒng)最長連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超過20天,鈦精礦氧化率達(dá)93%,二氧化鈦品位達(dá)到89%,各項(xiàng)指標(biāo)均超過進(jìn)度計(jì)劃。在鈦渣連續(xù)酸解技術(shù)研究上,他們開展了反應(yīng)漿料混料器腐蝕原因分析,對(duì)連續(xù)酸解反應(yīng)漿料混料器材質(zhì)進(jìn)行了考察,完成了實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)驗(yàn)證,并開展了第三輪工業(yè)試驗(yàn)方案,鈦渣酸解率平均超過92%,最高達(dá)到95.27%。
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