刀具是設備的牙齒,刀具工程師是刑警—對問題進行勘察、是法官—對性質進行判斷、是牙醫—對癥狀進行診斷、是護士長—對刀具進行護理指導……
江鈴車橋廠輪轂外六孔φ16mm孔使用的是知名品牌快換鉸刀頭,可加工6000件,磨損后孔徑偏小,鉸刀就只能廢棄。現場有5個這樣的舊鉸刀頭--每個原價1510元。因為鉸刀圓周的刃是等高的,就可以順著底孔,不會偏斜,為此,經過計算后,認為可以設置兩個偏角,一個是偏移中心,因為刀片是不等分的,這樣可以保證張開后刀片還是等分狀態(如圖一),二是用鍥鐵脹大鉸刀;這樣做雖然沒有漲芯的好,但加工簡單,操作方便。經過改進后,加工良好:可加工4000件以上,根據現有的磨損刀頭數量和再調整使用,預計可以一年不用采購鉸刀。
轉向節主銷孔是在U型件的兩端,精度高,同軸度嚴格。孔加工采用的是拉刀加工,拉刀是效率最高的,很適合我單位的大批量加工,但拉刀的修復一直是加工的瓶頸,每月的費用都是發生在刀具不耐用上!最高的一個月采購了5把拉刀,領用費用達到10000元。很多拉刀微小崩刃后無法使用,造成很多浪費。拉刀的修復只提供圖紙,沒有檢驗標準,修磨的拉刀質量不能穩定控制,得到的的刀具損壞較多,生產成本不能穩定控制。以前是正向思維,不能解決問題,于是我們從逆向出發:①優化拉刀角度,改變原來的前角參數,將前角加大3°,便于切削,減小切削阻力,降低加工中的零件變形,變形小了,刀具崩齒也少了很多;②制作修磨樣板,控制前刀面修磨后的圓弧過渡,并且可以快速檢驗修磨效果;③將修磨程序規范:必須保證修磨時是砂輪的外圈圓弧磨削拉刀,并保證修磨后有光滑的交叉磨削紋理。修磨質量保證后,產品質量提高,刀具費用降低40%,為企業保質保量,降低成本提供了優良方案。
另外,根據拉刀使用后外徑變小就只能報廢的情況,又設計新的擠壓修磨方式,使得外徑小0.015mm而報廢的拉刀也起死回生,在以前報廢的還未處理拉刀里找出6把,用于修復,加工效果符合要求,節約該工序一個月的刀具費用。
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